蒸汽锤改造为电液锤带来哪些方便?因锅炉、管道、锻锤等体系多而庞大,加上配置老化,妨碍率极高,更恐怖的是出现突然停 汽征象,致使锤头下落或抬不起来,易造成人身变乱。在事情中,气压低时无法利用,高时 锤又发“飘”,难以控制。这样的操作环境使操作者精神紧急,难以顺应正常生产工艺的要 求。
改革后去失了供汽办法,电液锤自成一体,有电即可打锤,克制了突然停汽的威胁,纵然实然停电 ,仍可照常锻打三五锤。由于接纳了放油打击要领,利用阀为常闭状态,故只要操作者不操 作,锤头就不落下,克制了人身变乱的产生。
配有完善的电控体系——过载意外掩护及报警装置,电、液计量和表现体系,对电、液、机 械等的种种非常状态举行表现和自动控制(及时断电、停机等)。为了警备高压油意外走漏 伤人,在主缸下密封处相近装有阻漏装置,一旦锤杆折断,该装置会立刻克制油液外泄。
电液锤和蒸汽锤的配汽随动体系相似,以大流量快放液阀和三通随动伺服阀代之,操作要领 稳固但利用力减小,脚踏多快,锤头就动多快;利用幅度多大,打击能量就多大,不踏则停 。别的,电液锤也能举行收锤操作。一样平常工人经两周时间训练就可操作自若,而原来没有几 年工夫很难操作。电液锤还可根据工艺实际调解充气压力,以取得最佳打击能量,克制了因气压不正常所导致的操作困难。
电液锤维修方便,妨碍率低蒸汽锤是典范的傻、大、黑、粗配置,利用环境差,妨碍率较高,以这天常维修、保养事情 量较大,事情效率低。改革后实现了机、电、液、气一体化,布局紧拼凑理,重量大为减小 ,通常只需少量调解和补缀,而不必像曩昔那样,盘根每班要紧反复,几个班还要加一次。
将液压泵电机装在地面泵站,不但克制了锻打时的振动对它的影响,也方便了维修、保养。 操作阀润滑条件良好,寿命高、操作机动。锤杆选用优质合金钢,经外貌耐委顿强化处理惩罚,充实发挥了小截面锤杆挠性好的特点。
生产效率高,质量好改革前只要开锤,就要开动1台10t锅炉,因而要斲丧大量煤炭和电力,以是开工生产受到 严格限定,只能在划定的时间内开锤,再加上配置妨碍等缘故原由,锻锤利用率很低。从表1 可知,三年开工不够1 700h,根本谈不上经济效益,生产构造和办理非常困难。
对付 产品锻件所严格 要求的加热、保温时间,改革前很难包管。偶然料烧好而蒸汽却迟迟未到,只得扒出。为此 ,曾有多批工艺、性能要求高的锻件报废,丧失代价万元之多。受动力(蒸汽)限定,偶然 一个班干不了一件活。
改革后,两台锤只需70kW电力,仅相当于锅炉用电的一半,不存在能耗限定问题,有电就可 开锤。产风致量有了可靠包管,电液锤生产效率也提高了一倍。以生产BC131变速箱第二轴锻 件为例,原来每班锻造200~300件,现在每班生产400~600件。同时,动力成本大量降落, 极大地增强了市场竞争本领。