早期的电液锤打击频次低,机动性差及慢降举措不好不停 户头疼的一个问题,尤其是自锤快打快提时,主阀和快放阀卡去世,已往曾经流传过“电液击次数上不去”,针对这一问 题,我们采取以下步伐: a.革新主阀和快放阀的阀套与阀芯的材质,选用膨胀系数最小的特别材质,包管阀套与阀芯高频次状态下不会卡去世,从而实现全行程下的高频次恣意打击。 b.革新二级阀的计划,加大节省孔的面积,从而提自大降进程中的流量和流速。c.收缩主阀与二级阀的距离,实现“零距离”连接,从而收缩了二级阀的应声速度,消除了容积效应的影响。 电液锤柔性细锤杆理论是很著名的,电液锤柔性细锤杆理论,彻底变化了原蒸一空锻锤的“导轨一锤头一锤杆”体系的刚性条件,使锻造进程中的偏击力,大部门由锤头导轨来包袱,这对付自由锻锤来说,由于其锻造工艺特点,偏击力不大,这时柔性细锤杆恰好发挥其奇特的良好性,但对付多模腔锻造的模锻锤实施“换头”改革, “柔性细锤杆理论”显然是不实用的。由于多模腔锻造的偏击力很大,再加上终锻时冷击征象紧张,以是,导致导轨早期破坏紧张,乃至出现“卡锤”征象。因此,我们在举行“换头”改革时,对付多模腔锻造且偏载力大的模锻锤,仍然相沿蒸一空锻锤的“刚性粗锤杆理论”,取得得意结果。 早期的电液锤动力头从主操作阀到二级阀阀座是由一根无缝管相连,两端焊接。这根管在事情进程中受交变载荷,锤头回程时该管带载,锤头打击时该管卸荷,周而复始,以是对工况比力恶劣的锤就会出现管子破碎和辉缝开裂的征象。由于这根管在连油缸梁的箱体内部,一旦失效,很难修复,纵然修复也很难包管质量,以是它就成为一个较大隐患,也是影响动力头寿命的紧张因素。为办理这个问题,我们将二级阀阀座直接移到主阀下面,去失了这根焊接受,而油缸体接纳优质锻钢件,从而实现连缸梁内部的无管化连接,提高了电液锤要害零件的可靠性。 |